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DYNAMIC CATEGORY焦化厂焦侧、机侧地面除尘站改造维修方法
文章摘要:
我公司来从事焦化厂焦侧、机侧地面除尘站改造、技改有着非常丰富的经验,技术成熟、,施工期短,期待与您的合作!
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焦化厂机侧地面除尘站改造方法:
1、增加30MPA的氨水系统,在装煤机侧形成局部负压,装煤机侧冒烟现象。
2、增加阵发性高温烟气冷却分离阻火器。
这是为保护布袋,增加焦化炉除尘系统的安 全性,在出焦烟气被捕集到通风槽,进入除尘器之前,增加阵发性高温烟气冷却分离阻火器,降低烟气温度,增加系统的防护功能。
3、拦焦车液压系统改造
采用了大通径电磁阀配置液压站,大幅度提高了液压缸的运行速度。在液压站油箱外增加了液压油站外冷却循环系统,降低了液压站的工作温度。geng换了液压控制系统的全部元件,针对机械限位开关触壁失灵的现象,使用了磁接近开关作为限位,并对室外线缆进行了处理。由于工艺的不同,液压站位置由炉顶改至第三轨外侧,降低了红焦对液压站的烘烤。
4、预喷涂、排灰、喷吹系统改造
改造后装煤烟气不再进入地面站,因此预喷涂系统失去作用,预喷涂系统所存在的问题都不存在了。脉冲喷吹阀采用了进 口产品,增大了压缩空气管径,提高了喷吹设备的工作稳定性,改 善了喷吹效果。
5、箱体双层排灰阀电磁阀全部采用进 口产品,在试运行期间工作稳定。将原CaCO3粉喷涂料改为导焦粉喷涂,采用双管路多点喷涂,在原有一条喷吹管路的基础上新增一条喷吹管路。依靠出焦风机高速时产生的负压,将焦粉吸至装煤除尘仓的下灰口处与装煤灰粉进行混合,增加灰粉的流动性,以利于下灰。通过实际运行,效果比较明显,下灰口处基本无积灰现象,灰料能够彻 底地排到刮板机内,了可燃物排到仓外,了碳在仓内发生氧化反应,了仓内着火的可能性。
焦化厂焦侧、机侧地面除尘站维修方法 :
焦炉本体的主要部位是用硅质等耐火材料砌成,在长期的使用过程中,承受着高温、机械力及物理、化学反应等作用,炉体逐渐老化,燃烧室隔墙砖损坏,炭化室墙面出现通洞,机、焦侧墙面砖碎裂、剥蚀;机焦侧炉头部位的严重窜漏,炉头温度偏低,推焦的阻力普遍增大,易损坏炉体和推焦设备。直接影响到焦炉长周期的稳定生产、节能降耗。当炭化室墙面出现严重剥蚀、碎裂时,通常采用抹补、喷补,具体步骤如下:
1、将受损炉号相邻的两个炭化室设置为缓冲炉号,停止出焦;
2、将受损炉号焦炭推出,保持空炉;
3、在受损炭化室内破损区域与完好区域之间挂石棉隔热帘子,并在隔热帘与炭化室口头之间墙面贴石棉板隔热;
4、等待破损区域温度降至人能勉强进入,人工穿戴隔热防护服强行进入炭化室破损区域进行挖补修 复。多人轮换进行砌筑,每人每次进入时间控制在20min以内;
5、炭化室破损区域修 复完毕,逐渐升温,温度达到1250°C左右开始装煤;
6、受损炭化室装煤后4小时安排缓冲炉号出焦,之后2至3个循环内安排影响的炉号顺笺,恢复正常生产。
水果视频下载公司本着经济、高 效能、施工方便的原则,尽可能利用原有除尘设施。降低改造费用,减少改造工作量,缩短施工工期。焦化厂除尘器改造后能满足我国新颁布的排放标准,排放浓度控制在20mg/m3以下,彻 底解决烟尘排放问题。